3月28日,大港石化儲運部罐區(qū),當(dāng)班員工正在操作氣動隔膜泵抽取儲罐的罐底油?!耙酝幚砉薜子褪墙唤o協(xié)同單位負責(zé)的,現(xiàn)在我們自主開展這項工作,每次作業(yè)都能節(jié)省一筆可觀的費用。”技術(shù)人員段鵬飛說。這一自主作業(yè)的轉(zhuǎn)變,只是大港石化在提質(zhì)增效路上諸多生動實踐的一個縮影。
近年來,面對能源轉(zhuǎn)型與市場競爭的雙重壓力,大港石化將“一切成本皆可降”理念貫穿生產(chǎn)經(jīng)營全過程。僅2024年,公司以技術(shù)改造、設(shè)備升級、精細管理及資源合理利用等為抓手,推動5個方面114條舉措落地見效。
技術(shù)改造撬動效益
從裝置操作室的即時數(shù)據(jù)監(jiān)測,到生產(chǎn)流程的優(yōu)化調(diào)整,再到技術(shù)改造的持續(xù)推進,無不彰顯著大港石化在提質(zhì)增效上的決心與智慧。大港石化將“精打細算”貫穿到生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié),以實際行動演繹著提質(zhì)增效的核心內(nèi)涵,為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入強大動力。
在煉油二部制氫裝置操作室,技術(shù)人員緊盯屏幕上跳動的數(shù)據(jù)。今年2月,通過優(yōu)化原料氣壓縮機切液流程,摻煉脫硫干氣,天然氣消耗量降低590立方米/小時。這一看似細微的調(diào)整,卻撬動了每年248萬元的效益。
“就像居家過日子,每一方氣每一度電都得精打細算。”員工的心聲道出了大港石化提質(zhì)增效的核心要義。
在生產(chǎn)優(yōu)化領(lǐng)域,公司通過靈活調(diào)整,推動高附加值產(chǎn)品增產(chǎn)增效。面對上游裝置降量給航煤生產(chǎn)帶來的挑戰(zhàn),煉油二部員工積極探索,靈活調(diào)整原料組成,巧用催化柴油進罐區(qū)流程,將精制柴油借道送入加氫裂化裝置,實現(xiàn)了航煤這一厚利產(chǎn)品生產(chǎn)的連續(xù)性和最大化。
技術(shù)改造同樣是提質(zhì)增效的有效途徑。在焦化裝置中控室,技術(shù)人員正在記錄加熱爐排煙溫度。自2024年10月加熱爐空氣預(yù)熱器高溫段改造后,這一指標下降了30攝氏度,加熱爐熱效率提高了0.97%,每年可節(jié)省成本116萬元。
設(shè)備升級釋放潛能
設(shè)備改造是大港石化推進提質(zhì)增效的又一有力舉措。公司通過開展機泵“兩治理一監(jiān)控”、機泵節(jié)能改造、機泵隱患排查,建立腐蝕智能化預(yù)警管理平臺等多項措施,實現(xiàn)節(jié)能降耗與成本節(jié)約,為提質(zhì)增效工作添動力、賦新能。
煉油一部的常頂回流泵節(jié)能改造項目是典型。設(shè)備工程師王炳強說:“我們通過更換小功率泵,在保證揚程的同時解決了流量偏離問題,同時實現(xiàn)了節(jié)能最大化?!睋?jù)測算,改造后的設(shè)備運行效率大幅提升,每年可節(jié)約用電22萬千瓦時,真正做到了平穩(wěn)生產(chǎn)與降耗增效兩不誤。
機動工程部的一組數(shù)據(jù)令人矚目:近5年完成212臺機泵葉輪切削、71臺電機變頻改造、170臺高效節(jié)能電機改造,累計節(jié)電1億千瓦時。機動工程部工程師張楠算了一筆賬:“一臺55千瓦電機更換為45千瓦后,全年節(jié)電8.76萬千瓦時,回報率超乎想象?!?/p>
精細管理注入新能
大港石化積極落實“四精”理念,采用精細管理方案,精準調(diào)控關(guān)鍵參數(shù),推動質(zhì)效雙增;借助對標管理,借鑒先進經(jīng)驗優(yōu)化裝置運行;注重日常細節(jié)把控,從點滴處入手,全方位挖掘節(jié)能潛力。
公司實施“一爐一塔一器一策”精細管理方案,以產(chǎn)品質(zhì)量、裝置長周期運行、操作平穩(wěn)等核心要素為限定,精準調(diào)整塔頂壓力等關(guān)鍵參數(shù),在保證安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,制定適宜的控制范圍,降低產(chǎn)品質(zhì)量冗余及控制參數(shù)余量,達到節(jié)能降耗目的。公司43臺塔器實施“一塔一策”優(yōu)化后,節(jié)約蒸汽17噸/小時、天然氣500立方米/小時。
對標管理則為精準施策注入新動能。煉油一部將焦炭塔操作改為“分階段間歇式控制”模式,實現(xiàn)日節(jié)電400千瓦時;煉油三部烷基化裝置通過優(yōu)化脫異丁烷塔壓力,蒸汽消耗減少300公斤/小時。生產(chǎn)運行部門負責(zé)人說:“把別人的長板變成自己的標準,就能持續(xù)縮小差距?!?/p>
在大港石化,精細管理還體現(xiàn)在日常的細節(jié)控制中。3月初,隨著氣溫回升,儲運部及時關(guān)停6處蒸汽伴熱,日節(jié)省蒸汽2.88噸。
資源利用提質(zhì)增效
在提質(zhì)增效的征程中,踐行綠色發(fā)展理念,大港石化成績亮眼。光伏發(fā)電項目成效顯著,管控用水措施得力,各部門全過程全方位推進提質(zhì)增效項目,促進“質(zhì)”的穩(wěn)步提升和“效”的持續(xù)增長。
2024年光伏項目累計發(fā)電860萬千瓦時,節(jié)約電費300萬元。據(jù)測算,本項目每年可節(jié)約標準煤2600多噸,同時減少了二氧化硫、氮氧化物等多種有害氣體排放。
大港石化將循環(huán)水作為生產(chǎn)裝置冷卻水補水,利用應(yīng)急水罐和應(yīng)急池大量收集雨水,加強對非生產(chǎn)和生活用水的管理,杜絕不合理用水、長流水等現(xiàn)象,綠化用水下降3萬噸。
“省下的就是賺到的?!边@句樸實的口號,正化為大港石化全員降本的實際行動。在質(zhì)量檢驗中心實驗室,實驗員將實驗廢水分級回收,中水回用率大幅提升。在煉油二部,節(jié)能已細化到“一張毛氈”--班組建立消耗品臺賬。機電儀運維中心設(shè)立“舊料周轉(zhuǎn)庫”,在維修改造中復(fù)用舊料。
從自主維修的小創(chuàng)新,到光伏發(fā)電的大布局,從一塔一參數(shù)的精準調(diào)控,到一方水一度電的錙銖必較,大港石化的提質(zhì)增效,既是一場技術(shù)創(chuàng)新,更是一次管理革命。當(dāng)過“緊日子”思想融入血脈,提質(zhì)增效藍圖便有了堅實根基。(記者 劉紅梅)
轉(zhuǎn)自:中國石油報
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