11月11日至14日,河南龍宇煤化工有限公司低溫?zé)狁詈霞状季s裝置通過了中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會組織的專家組72小時連續(xù)運行考核。
由中國中煤能源集團有限公司原副總工程師李曉東領(lǐng)銜的專家組一致認為,該裝置采用的低溫?zé)狁詈霞状季s技術(shù)具有創(chuàng)新性,節(jié)約低壓蒸汽及循環(huán)水的效果顯著,考核期內(nèi)甲醇產(chǎn)品蒸汽單耗統(tǒng)計值小于0.2噸蒸汽/噸精甲醇,產(chǎn)出的精甲醇產(chǎn)品質(zhì)量合格,超精甲醇按年折算產(chǎn)量超過10萬噸。
低溫?zé)狁詈霞状季s技術(shù)由廣東工業(yè)大學(xué)特聘教授李士雨提出技術(shù)方案,與天津華賽爾傳熱設(shè)備有限公司合作開發(fā)完成。據(jù)李士雨介紹,該技術(shù)是一種新型的、可以耦合低溫?zé)岬募状季s技術(shù),其技術(shù)原理具有通用性,在低溫?zé)岽罅看嬖诘拿夯?、石油化工等領(lǐng)域均可借鑒。
“研究團隊通過工藝創(chuàng)新,將加壓塔與常壓塔的鏈接模式由串聯(lián)改為并聯(lián),再在工藝流程中增加減壓塔,同時調(diào)整工藝參數(shù)、降低加壓塔塔壓,使用新型高效換熱器,成功將系統(tǒng)中低溫?zé)崽娲蛪赫羝鳛樵俜衅鞯臒嵩?,從而達到降低蒸汽消耗的目的?!崩钍坑杲榻B說。
2025年1月,龍宇煤化工50萬噸/年四塔雙效甲醇精餾裝置采用該技術(shù)進行升級改造。經(jīng)過5個多月的施工調(diào)整,裝置于6月上旬一次調(diào)試成功,并連續(xù)安全穩(wěn)定運行至今。
在此次72小時連續(xù)運行考核中,在甲醇精餾裝置負荷達到105.5%的條件下,精甲醇鮮蒸汽消耗由改造前的1.08噸蒸汽/噸精甲醇降至0.2噸蒸汽/噸精甲醇以下,每小時節(jié)約低壓蒸汽約60噸;循環(huán)水消耗降低約5000噸/時,其中醋酸裝置循環(huán)水消耗降低3000噸/時,蒸汽凝液冷卻所需循環(huán)水消耗降低約2000噸/時;精甲醇產(chǎn)品中乙醇含量降至50ppm以下,共產(chǎn)出超精甲醇1352.66噸,按年折算產(chǎn)量超過10萬噸。
基于以上數(shù)據(jù),專家組一致認為,該技術(shù)使用醋酸裝置分離塔、產(chǎn)品塔塔頂?shù)蜏責(zé)嶙鳛榧状季s再沸器的熱源,實現(xiàn)了裝置間能量耦合利用,降低了低壓蒸汽和循環(huán)水的消耗,裝置運行平穩(wěn)、可靠。
中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會科技與裝備部副主任王秀江表示,低溫?zé)狁詈霞状季s技術(shù)極具創(chuàng)新性,此次應(yīng)用在龍宇煤化工甲醇精餾裝置上取得圓滿成功、效果顯著,希望團隊繼續(xù)堅持創(chuàng)新驅(qū)動,加強技術(shù)攻關(guān),不斷釋放裝置潛能,推動企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
龍宇煤化工總經(jīng)理、副董事長謝肥東表示,公司將以高端、綠色、低碳為導(dǎo)向,聚焦新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備研發(fā)和應(yīng)用,不斷提升企業(yè)發(fā)展的含金量、含新量、含綠量。(陳菲 曹曉敏)
轉(zhuǎn)自:中國化工報
【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-65363056。
延伸閱讀